結果和討論


污染物去除性能


表1顯示了兩種SBR的污染物去除性能。ASSBR和SBBR的COD去除率均在91%以上。在這兩個反應器中,進水中幾乎所有的NH4+-N都被完全去除,去除率為98–99%。然而,兩種反應器的TN去除效率存在明顯差異,ASSBR和SBBR的TN去除效率分別為66.02–66.50%和81.72–82.06%。在兩個反應器的好氧階段結束時,NAR的85%以上出現了明顯的亞硝酸鹽積累。在相同進水負荷下,ASSBR的NO2-N濃度顯著高于SBBR。


表1。每個系統中的平均污染物濃度及其標準偏差(括號內)和去除效率(%)

低氮負荷的典型循環


低氮負荷下的污染物去除特性。圖2a1、a2、b1和b2顯示了進水COD和NH4+-N分別為500和120 mg/L的兩個反應器典型循環中COD、TN、NH4+-N、NO3-N、NO2-N、FA和DO濃度和pH值的時間曲線。在厭氧期,ASSBR中的NH4+-N濃度在注射后保持不變。而在SBBR投料后0-10min,TN隨著稀釋和氨氧化迅速下降。兩個反應器中的COD迅速下降,并在厭氧階段結束時達到最低值。


在ASSBR和SBBR的初始好氧階段,pH值分別增加至140分鐘和90分鐘(圖2b1、b2)。這是厭氧階段積累的CO2從液體中釋放出來的原因之一。另外,好氧細菌對有機酸的降解是另一個原因。然后,ASSBR和SBBR反應中的pH值降低,硝化過程中NH4+-N的減少和NO2-N的快速積累增加。COD和NO3-N一直保持在較低水平。ASSBR中DO濃度保持在0.12–0.23 mg/L,SBBR中DO濃度保持在1.69–1.94 mg/L。兩種反應器的不同現象是ASSBR中的pH值顯著降低,而SBBR中的pH值沒有降低。SBBR中更有效的SND導致SBBR中相對穩定的pH值。


ASSBR在520 min和SBBR在好氧階段200 min時,出現了典型的彎曲點,即氨谷,表明硝化作用結束。NH4+-N完全轉化為NO2-N發生在好氧階段結束時,亞硝酸鹽的最大濃度(分別為42.49 mg/L和22.12 mg/L)。FA濃度高于NOB抑制的閾值濃度(0.1-1.0 mg/L),但低于AOB抑制的閾值濃度(10-150 mg/L),這解釋了兩個反應器中從氧階段的初始階段開始NO 2-N積累的原因(Anthonisen et al.,1976)。


低氮負荷下的N2O排放特性。圖2c1和c2顯示了兩個SBR循環期間低氮負荷下N2O生成的跟蹤研究。在厭氧階段和前好氧階段(ASSBR為180分鐘,SBBR為100分鐘),兩個反應器均表現出相對較低的N2O濃度。當亞硝酸鹽濃度累積到5–6 mg/L時,N2O生成量明顯增加。亞硝酸鹽在沒有更多可降解有機物時立即累積。在本研究中,兩個反應器均在低COD/N比下提供高NH4+-N污水。Kampschreur等人(2009年)報告說,COD限制和高NH4+-N濃度可能導致硝化階段NO2-N積累。人們普遍認為,NO2-N是一個關鍵因素,可以用作AOB產生N2O的終端電子受體(Jia等人,2013b)。在本文中,兩個反應器中的N2O排放與亞硝酸鹽積累相關,根據以前的文獻,這可能是N2O排放的主要原因(Jia等人,2013b)。


氮負荷較高的典型循環


高氮負荷下的污染物去除特性。圖3(a1、a2、b1、b2)顯示了進水COD和NH4+-N的典型循環中參數的時間過程分別為500 mg/L和240 mg/L。COD、TN、NH4+-N、NO3-N、NO2-N、FA和DO濃度和pH值的變化趨勢與低氮負荷下的變化趨勢一致。說明上述各參數的變化規律在不同氮負荷下具有重復性。


氮負荷較高時的N2O排放特性。圖3c1、c2顯示了兩個SBR循環中氮負荷較高時N2O生成的跟蹤研究。與圖2c1和c2相比,最大的區別在于,高氮負荷SBBR中的N2O在曝氣開始時開始顯著上升,因為初始NO2-N濃度為16.64 mg/L(來自上一個循環或由污泥攜帶)。這一結果也與Li等人(2012年)和Rassamee等人(2011年)一致,他們發現高亞硝酸鹽濃度是產生N2O的主要原因。同時,高NH4+-N負荷ASSBR的N2O生成量(厭氧/好氧階段為21.37 mg/L)遠高于低NH4+-N負荷ASSBR(厭氧/好氧階段為6.25 mg/L)。在SBBR中也發現了類似的現象。N2O產量隨著進料氨負荷的增加而增加,表明N2O產量與進料氨負荷直接相關。這一結果與Yang等人(2009年)的結果一致。


表2。各反應器運行參數及N2O排放匯總表

兩種反應器中N2O生成的比較


表2顯示了近期文獻中處理廢水的不同操作條件下的TN去除效率和N2O轉化率。當輸入NH4+-N濃度為120mg/L時,ASSBR和SBBR的N2O轉化率分別為6.6%±0.6%和2.3%±0.4%。當進水NH4+-N濃度為240mg/L時,ASSBR和SBBR的N2O轉化率分別為14.1%±1.6%和6.5%±0.9%。結果表明,在相同氨負荷下,SBBR的N2O轉化率為ASSBR的1/3-1/2。主要原因如下。

圖3。在兩個SBR循環中,含較高氨氮(240 mg/L)的氮化合物和控制參數的變化:(a1、b1和c1)是ASSBR中的COD、氮化合物、pH、DO和N2O;(a2、b2和c2)是SBBR中的COD、N-化合物、pH、DO和N2O。ASSBR,活性污泥序批式反應器。


(1)亞硝酸鹽在ASSBR中的高積累更明顯地抑制了N2O的減少,從而導致ASSBR產生更多的N2O。Park等人(2000年)還發現,N2O的產生與亞硝酸鹽的存在具有良好的相關性。溶解氧濃度的擴散限制可在SBBR中形成缺氧區,好氧條件下生物膜內部發生的異養反硝化可減少SBBR中的部分亞硝酸鹽和N2O。


(2)盡管兩個反應器的曝氣速率相同,但在ASSBR中DO濃度保持在0.12–0.23 mg/L,在SBBR中DO濃度保持在1.69–1.94 mg/L。大多數研究表明,硝化細菌反硝化作用是硝化過程中N2O產生的主要來源(Jia等人,2013a和Wunderlin等人,2012)。在低氧條件下,AOB的反硝化作用更為有利。氧脅迫對硝化細菌的反硝化作用至關重要。Colliver和Stephenson(2000)發現,歐洲亞硝基單胞菌(可能是最具代表性的硝化菌)在限氧條件下的N2O產量是高溶解氧條件下的3-5倍。這也是兩個系統產生不同N2O的原因。


(3)在相同進水NH4+-N負荷下,ASSBR的硝化周期明顯長于SBBR,說明ASSBR的氨氧化速率相對低于SBBR。不完全氨氧化過程產生的中間物質越多,ASSBR產生的N2O越多。(4)Naoki等人(2003年)報告說,一些好氧反硝化菌在好氧條件下產生低水平的N2O。由于生物膜系統中的細菌比活性污泥系統中的細菌更為復雜,這些低N2O產生的細菌很可能在生物膜系統中富集。


在其他文獻中,厭氧-好氧工藝的TN去除率為51.0–92.5%。在本研究中,ASSBR的TN去除效率為66.5%±5.7%,與Jia等人(2012)的結果相似;朱和陳(2011)。與上述三項研究相比,低溶解氧條件下的N2O排放量(6.6–43.2%)遠高于高溶解氧條件下的N2O排放量(2.1%),這表明低氧刺激了N2O的排放。本研究中SBBR的TN去除效率相對較高(81.7%±1.5%),與Jia等人(2013a)和Liu等人(2008)相似。同時,高TN去除效率工藝的N2O排放率(2.3–7.7%)相對低于低TN去除效率工藝,這表明提高TN去除效率可能會減少N2O的產生。


一般而言,本研究中的N2O排放量不同于實驗室規模硝化系統(De Graaff等人,2010年)中TN負荷的平均1.9%和污水處理全規模硝化系統中氮負荷的1.7%(Kampschreur等人,2008年)。不同的排放可歸因于不同的實驗條件、廢水、反應器類型以及用于估算N2O排放量的測量方法。例如,在ASSBR和SBBR中觀察到的N2O排放率遠遠高于Kong等人(2013)在文章中提出的(1.5%)。


不同的計算方法可能是原因之一。在Kong的文章中,N2O轉化率是N2O產生量與輸入氮負荷的比率。此外,反應器的不同運行模式可能是原因之一。Kong等人(2013)在研究中使用了間歇充氣SBBR。運行方式對N2O的產生有很大影響。間歇曝氣循環配置(曝氣階段長達20-30分鐘,隨后是短暫的缺氧階段)被證明能有效減少N2O排放(Rodriguez等人,2015年)。Zhang et al.(2015)研究了操作模式(完全好氧模式和缺氧-好氧模式)對SND過程中N2O產生的影響,發現完全好氧SND中每個循環的N2O排放量為去除TN的21.9%±7.1%,比缺氧-好氧SND中觀察到的7.0%±1.6%高出三倍。在本研究中,ASSBR中低DO(0.12–0.23 mg/L)和高亞硝酸鹽積累刺激了高N2O產生,甚至高達14.1%。


結論


建立了一個ASSBR和一個SBBR來評估輸入NH4+-N為120 mg/L和240 mg/L時的N2O排放量。結果表明,兩個反應器實現了相似的NH4+-N去除效率,但SBBR的TN去除效率(81.7%±1.5%)高于ASSBR(66.5%±5.7%)。根據典型循環,兩個反應器中的N2O產量均隨進料氨濃度的增加而增加。同時,在相同氮負荷輸入下,SBBR硝化過程中的N2O生成量低于ASSBR。


致謝


這項工作得到了中央大學基礎研究基金(批準號2013G3292017)和陜西省科學技術發展計劃(批準號2014K15-03-02)的支持。


作者披露聲明


不存在相互競爭的金融利益。